1、定義階段
①問(wèn)題陳述
某公司的一條精密加工生產(chǎn)線生產(chǎn)的某種型號(hào)的軸承座零件,其合格率一直在85%左右,不能滿足顧客的要求(合格率要求高于97%)。天行健咨詢經(jīng)過(guò)對(duì)不合格項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),主要的不合格出現(xiàn)在32#尺寸,占到總數(shù)的10%。
②組建項(xiàng)目小組
為了解決這個(gè)問(wèn)題,由公司的高層領(lǐng)導(dǎo)牽頭成立了項(xiàng)目小組,并詳細(xì)地明確了各自的職責(zé)。
2、測(cè)量和分析階段
①原因分析
由于軸承座零件的加工工序較多,進(jìn)行全面改進(jìn)并不現(xiàn)實(shí),因此項(xiàng)目小組面臨的首要問(wèn)題就是尋找對(duì)零件的最終質(zhì)量影響較大的工序,從而進(jìn)一步縮小項(xiàng)目范圍,明確改進(jìn)目標(biāo)。為此,項(xiàng)目小組一方面繪制了軸承座零件的加工流程圖,如圖1所示,一方面對(duì)零件的不合格項(xiàng)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。根據(jù)統(tǒng)計(jì),32#尺寸的不合格率占到了總數(shù)的10%,因而小組將改進(jìn)對(duì)象鎖定在220工序。

項(xiàng)目小組對(duì)220工序的加工流程(下圖2所示)進(jìn)行分析,經(jīng)過(guò)集思廣益歸納出了影響32#尺寸質(zhì)量的可能因素,繪制了因果圖,如下圖3所示。項(xiàng)目小組在此基礎(chǔ)上確定了三個(gè)關(guān)鍵的影響因素,即:
(1)冷卻液噴淋位置不當(dāng);
(2)砂輪不鋒利;
(3)零件在夾具上的測(cè)量結(jié)果與自由狀態(tài)下的測(cè)量結(jié)果不同。


②測(cè)量系統(tǒng)分析
小組在工作過(guò)程中發(fā)現(xiàn),最終檢驗(yàn)的測(cè)量結(jié)果與加工測(cè)量的數(shù)據(jù)有明顯的不同,有些在加工時(shí)檢驗(yàn)合格的零件在最終檢驗(yàn)時(shí)卻不合格,影響了零件的不合格品率。為了找出原因,提高測(cè)量數(shù)據(jù)的可信度,項(xiàng)目小組對(duì)測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行了分析,分析結(jié)果如表1所示。分析結(jié)果顯示,測(cè)量系統(tǒng)的總波動(dòng)竟然是公差的140.96%,而量具重復(fù)性、再現(xiàn)性誤差也達(dá)到了公差的69.69%,這一結(jié)果顯然是不能接受的。

從分析數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn),測(cè)量人員和零件間波動(dòng)對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響非常顯著,分別占到了公差的46.19%和127.23%,這一數(shù)據(jù)不僅證實(shí)了實(shí)際工作中測(cè)量方法不同對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響,同時(shí)也反映出零件的波動(dòng)過(guò)大也是一個(gè)關(guān)鍵的問(wèn)題。經(jīng)過(guò)細(xì)致的分析,小組認(rèn)為:由于破壞了測(cè)量系統(tǒng)的重復(fù)性和再現(xiàn)性。為此項(xiàng)目小組采取了如下措施:
(1)在最終檢驗(yàn)時(shí)使用三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x代替原來(lái)的內(nèi)徑千分表,不僅提高了測(cè)量的精度,同時(shí)增加了測(cè)量點(diǎn)的數(shù)量,彌補(bǔ)了以往測(cè)量方法的不足,提高了測(cè)量數(shù)據(jù)的可信性;
(2)結(jié)合對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的改進(jìn)提高零件圓度,從原來(lái)的0.01mm,提高到0.0022mm,減少了測(cè)量時(shí)零件間的波動(dòng)。
采取以上措施后,項(xiàng)目小組再次對(duì)測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行了分析,分析結(jié)果如表2所示。分析數(shù)據(jù)顯示,改進(jìn)措施是有效的,改進(jìn)后的測(cè)量系統(tǒng)可以接受。

3、改進(jìn)階段
針對(duì)找出的問(wèn)題,小組制定了相應(yīng)的改進(jìn)辦法:
①提高切削砂輪的鋒利程度;
②將冷卻液銅管改為塑管,使冷卻液可以直接加到切削部位,提高冷卻效果;
③明確規(guī)定零件應(yīng)在夾具上進(jìn)行測(cè)量,以避免與最終檢驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)大的偏差。
經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,砂輪開(kāi)槽和冷卻方式的改變對(duì)零件的圓度有顯著的影響。但由于在砂輪上開(kāi)槽破壞了砂輪的強(qiáng)度,為了確保改進(jìn)措施的可行性,小組對(duì)此進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分析,見(jiàn)下表3。分析表明,采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧撮_(kāi)槽深度不大于20mm,該方法可行。下圖4是根據(jù)不同階段采集的數(shù)據(jù)繪制的控制圖,從圖中可以看出:改進(jìn)措施不僅減小了零件的波動(dòng)范圍,同時(shí)減小了過(guò)程的偏移。


4、控制階段
為了鞏固改進(jìn)成果,項(xiàng)目小組針對(duì)改進(jìn)措施制定了相應(yīng)的控制策略:
①將改進(jìn)措施落實(shí)到工藝規(guī)程中;
②對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn);
③用控制圖對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控,如果發(fā)生異常,則要檢查砂輪槽深和冷卻效果;
④將改進(jìn)成果應(yīng)用于相似的磨削加工中去。
5、結(jié)論
按該企業(yè)軸承座年產(chǎn)量與上年相當(dāng)計(jì)算,并將改進(jìn)成果應(yīng)用于相似工藝的另外三種零件上,則此次項(xiàng)目研究預(yù)計(jì)可為企業(yè)節(jié)約費(fèi)用60萬(wàn)元。因此,基于六西格瑪管理方式對(duì)該軸承座質(zhì)量進(jìn)行改進(jìn)不僅解決了產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,同時(shí)節(jié)約了成本,有一定的推廣價(jià)值。