1、定義階段
①項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建
精益六西格瑪團(tuán)隊(duì)成員的角色分配以及相應(yīng)的融入項(xiàng)日的程度如表 1 ,通過這一設(shè)定,團(tuán)隊(duì)成員可以清楚地知道如何合理地分配時(shí)間、精力,以及哪里可以得到協(xié)助和支持。

表 1
②項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)期收益
對(duì)于這款產(chǎn)品,盡可能地降低不合格品的產(chǎn)生以提高成品的合格率,從目前的平均92%提高到98%以上。這樣在財(cái)務(wù)上將有每年預(yù)期的收益為53000美元。簡(jiǎn)單地講,六西格瑪管理的基本原則就是經(jīng)濟(jì)性,最大可能地降低成本,節(jié)約資源減少風(fēng)險(xiǎn),提高客戶滿意度,給股東、給社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值。大家知道,浪費(fèi)、報(bào)廢、返工、過度測(cè)試、客訴、退貨等不符合性成本的降低,都是精益六西格瑪重點(diǎn)關(guān)注的地方。
2、測(cè)量階段
項(xiàng)目定義后,進(jìn)入測(cè)量階段。在該階段,測(cè)量系統(tǒng)必須先通過MSA,以驗(yàn)證有效性。隨后,將重點(diǎn)檢測(cè)該產(chǎn)品的相關(guān)CTQ,收集其充足的數(shù)據(jù)用作分析。所以,整個(gè)測(cè)量階段將非常重要,真所謂“差之毫厘謬以千里”,否則,整個(gè)項(xiàng)目將建立在錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上,就后果難堪了。

表 2
根據(jù)表 2 測(cè)量系統(tǒng)的分析來看,目前的測(cè)量系統(tǒng)%GageR&R=8. 24% < 10%,說明公司的檢測(cè)能力處于良好狀態(tài),完全能滿足測(cè)量要求,可以進(jìn)行下一步數(shù)據(jù)的收集,并盡可能確保數(shù)據(jù)的M確度和代表性。
3、分析階段
在準(zhǔn)確完成了數(shù)據(jù)的測(cè)量和收集之后,下而將著重對(duì)其分析。如下圖 1 ,是我們最常見到的QC七大手法之一的魚骨分析圖,也就是人們常說的因果分析圖。在圖中,把有可能的影響因素歸結(jié)為六個(gè)方面,即人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)。前面,我們已經(jīng)完成了測(cè)量系統(tǒng)分析,確認(rèn)了測(cè)量系統(tǒng)的有效性,所以,該階段將對(duì)這些因素深度挖掘,以查明主要原因,以便在下個(gè)階段擬定糾正預(yù)防措施。

圖 1
通過對(duì)該款所有質(zhì)量問題的產(chǎn)品在逐一梳理,再通過Pareto圖分析,如表 3。

表3
不難發(fā)現(xiàn)這款產(chǎn)品質(zhì)量不合格主要分布在兩個(gè)方而:熔融指數(shù)超標(biāo)和制件開裂,解決了這兩方而問題,就解決了80%的產(chǎn)況。不良問題。接下來看看,根據(jù)第二的開裂問題,把有開裂問題的制件進(jìn)行全套的物理性能測(cè)試,經(jīng)過大量的實(shí)驗(yàn)測(cè)試發(fā)現(xiàn),這些開裂的制件有80%的同時(shí)伴隨者熔融指數(shù)超標(biāo)的問題,隨后安排了一次DOE實(shí)驗(yàn),進(jìn)行了大量的平行對(duì)比測(cè)試,證實(shí)了熔融指數(shù)超標(biāo)確實(shí)是制件開裂的主要原因。這樣,解決8H9D010這款產(chǎn)品的質(zhì)量問題,最后就落到了解決其熔融指數(shù)超標(biāo)的問題上了。那么,首先看一下目前的過程能力如何,如下表 4 。

表 4
接下來項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)歷史數(shù)據(jù),再結(jié)合各種變異源分析方法針對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行顯著性方面分析,以確認(rèn)各個(gè)影響因素存在的顯著性如何,分析的結(jié)果如下圖 2 。

圖 2
4、改善階段
綜上分析,我們找到了問題的癥結(jié)及其所出現(xiàn)的環(huán)節(jié)。通過全方位的理解、測(cè)量與分析,接下來就要采取相應(yīng)的解決方案和控制手段,開始真正意義上的推動(dòng)改進(jìn),以獲取相應(yīng)的財(cái)務(wù)收益。
①加工工藝條件。某生產(chǎn)制造公司的生產(chǎn)流程圖,如圖 3 所示。

圖 3
紅色區(qū)域?yàn)楹诵牡纳a(chǎn)工序,關(guān)鍵的工藝條件也是集成在本作業(yè)工段,原材料經(jīng)過喂料器進(jìn)入擠出機(jī),在高溫高剪切的作用下,充分混合后,從擠出機(jī)的模頭處拉出面條狀,再經(jīng)過水槽冷卻后由切粒機(jī)切成粒子狀,形成最后的產(chǎn)品。某生產(chǎn)制造公司的擠出機(jī),主要采用雙螺桿混煉工藝,目前來講,雙螺桿擠出機(jī)是混煉工業(yè)的主流。選擇了雙螺桿擠出機(jī),再來看雙螺桿混煉的工藝的影響因素情況,如圖 4 。

圖 4
根據(jù)工廠多年積累的經(jīng)驗(yàn)以及就此次產(chǎn)品缺陷來看,主要研究工藝參數(shù)變化對(duì)最終產(chǎn)品熔融指數(shù)的因素,下面來依次通過提高螺桿轉(zhuǎn)速、提高喂料速度、提高壁筒溫度三方面進(jìn)行分析,通過三個(gè)工藝參數(shù)的分析,確定了兩個(gè)關(guān)鍵因素,就是螺桿轉(zhuǎn)速和喂料速度,再設(shè)計(jì)一個(gè)2因子3水平的DOE正交試驗(yàn),最后找到了最佳工藝條件,螺桿轉(zhuǎn)速為800轉(zhuǎn)每分鐘,喂料速度為每小時(shí)450公斤。
②螺桿塊尺寸。商用的雙螺桿擠出機(jī)有兩種形式:同向嚙合、反向不嚙合。
反向不嚙合擠出的雙螺桿擠出機(jī)一般不用于擠出混煉,它們適合于反應(yīng)人體積溶劑、單體等在聚合過程中脫去揮發(fā)成份。
同向嚙合雙螺桿擠出機(jī)能有效的將能量用于熔化塑料,這種設(shè)計(jì)提供了很好的混合效果,因此同向嚙合雙螺桿擠出機(jī)是擠出混煉中最常用的。而目前某生產(chǎn)制造公司的擠出機(jī)設(shè)備使用的也是這種同向齒合的螺桿設(shè)計(jì),其螺桿塊如圖 5 。

圖 5
螺桿塊在實(shí)際的生產(chǎn)過程中隨著螺桿主軸高速旋轉(zhuǎn),從而對(duì)物料產(chǎn)生巨大的剪切作用,以達(dá)到不同物料間充分混煉的效果。但相應(yīng)的物料也對(duì)螺桿塊有著巨大的摩擦力,同時(shí),物料在高速剪切作用下,本身的化學(xué)性得到了極大的釋放,也因此在侵蝕著螺桿塊,所以,隨著長(zhǎng)時(shí)間的連續(xù)生產(chǎn),螺桿塊也一直在磨損,當(dāng)這種磨損達(dá)到一定程度后,物料受到的剪切作用就會(huì)降低。所以,接下來就需要對(duì)螺桿塊的磨損情況進(jìn)行監(jiān)控,精益六西格瑪團(tuán)隊(duì)首先對(duì)現(xiàn)有的螺桿塊的管理流程進(jìn)行了梳理,并與相關(guān)部門一起深入討論和研究,確實(shí)發(fā)現(xiàn)這其中存在些許的問題,諸如螺桿塊沒有尺寸上下限、沒有專人測(cè)量、沒有任何的記錄,接下來項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對(duì)原有的流程進(jìn)行了一些修改,如圖 6 所示:

圖 6
紅線區(qū)域?yàn)樾略黾庸芸氐沫h(huán)節(jié)。然后,再由質(zhì)量部門專人匯總每次測(cè)量的數(shù)量。以螺桿合格率的形式量化管理螺桿塊的合格情況,經(jīng)過各部門的協(xié)作,螺桿塊的合格率山開始的67. 6%逐漸提高到99.6%,也因此,由于設(shè)備的問題異致產(chǎn)品生產(chǎn)過程中剪切力不夠的問題衡到了基本的解決。
經(jīng)過以上的改進(jìn)后,又進(jìn)行了數(shù)周的數(shù)據(jù)跟蹤和相關(guān)的驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)效果完全達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
5、控制階段
控制階段是精益六西格瑪模式的一個(gè)很重要的階段,其土要任務(wù)對(duì)前幾個(gè)階段取得的改進(jìn)成果進(jìn)行保持,不再出現(xiàn)改善前的狀態(tài),是對(duì)項(xiàng)目的前期措施的固化,目的是讓改善措施能夠長(zhǎng)期有效。包括流程優(yōu)化、產(chǎn)品圖檔修訂、制定標(biāo)準(zhǔn)操作程序以及相應(yīng)的定時(shí)和不定時(shí)監(jiān)督檢查等措施,關(guān)鍵在于執(zhí)行和制度化,這樣才能使改善措施能夠長(zhǎng)期有效地實(shí)施。
改進(jìn)階段對(duì)工藝條件、螺桿塊尺寸以及相應(yīng)的作業(yè)流程等做了改進(jìn),控制階段將就這些措施形成標(biāo)準(zhǔn)程序文件,并將這些程序文件在各部門發(fā)行和放置于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的顯要位置,以便一線員工方便獲取和嚴(yán)格執(zhí)行。
1、自精益與六西格瑪項(xiàng)目的成功導(dǎo)入和廣泛推行后,公司項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和公司質(zhì)量部門進(jìn)行了深入的討論和廣泛合作,根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的路程圖,再結(jié)合產(chǎn)品本身的工藝特點(diǎn),尋找出了各個(gè)工序的質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)。自推廣以來,公司的內(nèi)部一次成品合格率因此獲得了年均在8%的穩(wěn)步提升。
2、項(xiàng)目中,公司把接到的每一起客訴當(dāng)成一個(gè)小的精益六西格瑪項(xiàng)目來處理。項(xiàng)目推行后,公司把客戶投訴方面折算成DPMO,從1345降到了1084,財(cái)務(wù)上的計(jì)算為公司帶來將近460萬(wàn)美金的收入。
3、精益六西格瑪?shù)膶?shí)踐,在日常運(yùn)營(yíng)管理和組織文化建設(shè)上成績(jī)斐然,員工的精神面貌也煥然一新,尤其體現(xiàn)在安全生產(chǎn)、新產(chǎn)品快速推出、制造成本降低、節(jié)能減排等方面,不但年度收益達(dá)56000美元,而且也為公司在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得先機(jī)注入了強(qiáng)大的動(dòng)力。